1熟料入庫揚(yáng)塵分析
治理前,熟料輸送機(jī)頭安裝在熟料庫圍墻上部。熟料經(jīng)斜槽落入庫內(nèi),大落差達(dá)6m。
隨著熟料的增多,料堆與斜槽落差減小,堆積到高度時(shí),用天車進(jìn)行抓倒。由于落料點(diǎn)在庫內(nèi),物料落差也不斷變化,庫內(nèi)產(chǎn)生的揚(yáng)塵難以收集處理。經(jīng)反復(fù)觀察發(fā)現(xiàn),庫內(nèi)料堆低時(shí),落差大,揚(yáng)塵很大:料堆高時(shí),落差小,揚(yáng)塵減少。但只要有落差就會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵,落差已經(jīng)很小時(shí)仍產(chǎn)生揚(yáng)塵。而料堆高到自然塌落時(shí),熟料向四周滑落過程中不產(chǎn)生揚(yáng)塵。因此,只要熟料入庫時(shí)不產(chǎn)生落差,就可以控制揚(yáng)塵。
2治理方案
按照以上分析,我們?cè)O(shè)計(jì)了緩沖倉加脈沖收塵器的技術(shù)方案。首先在熟料入庫機(jī)頭下邊建立一個(gè)容積30m3的緩沖倉,在面向庫壁一側(cè)與庫側(cè)墻壁同時(shí)開出一條高5m,寬0.2m的條
形豁口,將緩沖倉與熟料庫聯(lián)通。收塵器安裝在輸送機(jī)頭廠房頂部,吸風(fēng)管分別接入緩沖倉和輸送機(jī)頭密封罩。
此方案控制揚(yáng)塵的關(guān)鍵是熟料由原來的直接入庫改為入緩沖倉,再由緩沖倉滑落到熟料庫內(nèi)。由于緩沖倉是封閉的,并由收塵器引風(fēng),倉內(nèi)始終保持負(fù)壓,熟料落料揚(yáng)塵被控制
在緩沖倉內(nèi)不會(huì)內(nèi)外飛散。在緩沖倉內(nèi)料位升高時(shí),庫內(nèi)料位也同時(shí)升高;當(dāng)庫內(nèi)熟料抓倒
后,料位降低,緩沖倉內(nèi)料位也隨之降低。這樣緩沖倉與熟料庫的料位之間總不會(huì)產(chǎn)生落差,也就不會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵。安裝在機(jī)頭頂部的脈沖袋收塵器將緩沖倉和輸送機(jī)頭產(chǎn)生的揚(yáng)塵抽出凈化后排放。脈沖收塵器是利用廠內(nèi)閑置的ZX型袋收塵器進(jìn)行改造的。為增加收塵過濾面積,提高處理能力和收塵效率,我們選用BHA公司新型褶式濾筒及控制裝置。收塵器改造后安裝了褶式濾筒75支,過濾面積345m2。設(shè)備占地小,處理能力大,運(yùn)行阻力低,收塵效率高,整體性能得到提升。
3治理效果
緩沖倉和收塵器投入使用后,收到了預(yù)期效果。熟料入庫揚(yáng)塵得到有效控制,周邊環(huán)境和熟料入庫機(jī)頭現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境都有明顯改善。
經(jīng)測(cè)試,收塵風(fēng)機(jī)開度70%時(shí),緩沖倉內(nèi)負(fù)壓450Pa,出料口已無粉塵溢出。收塵器進(jìn)口風(fēng)量17500m3/h,粉塵濃度16.35g/m3;收塵器出口粉塵濃度控制在20mg/m3以下,收塵系統(tǒng)阻力1330Pa,收塵效率較高,年可回收熟料粉塵2100t,直接經(jīng)濟(jì)收益30多萬元。
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